Перейти к содержанию

Nikoley

Участник
  • Постов

    104
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Сообщения, опубликованные Nikoley

  1. Да... Сразу заметно что маркетологи здесь не ходят...
    Вот дали ссылку на похожий сварочник со схожими характеристиками и тоже - кореец.
    https://tmh.su/svarka-metalla/apparaty-dlya-argonodugovoy-svarki-tig/svarochnyy-invertor-asea-tig-350dl-dc_3631/

    А это ссылка на родину сварочника:
    https://koreanawelding.com/Product02/?idx=29

    https://www.koreanawelding.com/QnA/?q=YToxOntzOjEyOiJrZXl3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjt9&bmode=view&idx=5412367&t=board
     

    Такой мощный аппарат с питанием от сети 220 вольт удобен в судоремонте.
    На судах бортовая сеть это 3 фазы по 220 вольт.
    Стандартный сварочник на 3 * 380 вольт там не запитаешь.  А  между двумя фазами 220 вольт вполне можно запитать .

    А типовые аппараты на 220 вольт 200-250 ампер слабые для того железа что приходится варить на судне.

     

     

  2. Задарили сварочник ММА-ТИГ .

    Особенности:

    Настоящий кореец.
    Инвертор.
    Питание - 220 вольт!!!
    Ток рабочий - до 350 ампер!!! Ток весьма высок для однофазного питания!
    Режимы ММА и ТИГ
    Осциллятор присутствует ( вкл/выкл)
    Выход - только постоянка.
    Ступенчатая регулировка задержки продувки.
    Состояние - приличное.

    Аппарат неисправный, пока мельком посмотрел -  выход есть, но не руглируется ток , похоже.

    Пока не понял - что за зверька мне задарили.  Я ремонтник сварочников, варить не умею да и задач нет.
    Переквалифицироваться в сварные нет интереса.  Держать его балластом - тоже.
    Как вариант - отремонтировать да продать.

    Отсюда и вопрос - что за зверь и во что оценить?
    Посмотрел в Корее этот аппарат, там его цена 35 000  рублей на наши.



     

    image.jpeg.20491acbf80f39c901babe5d2a157c65.jpeg

     

  3. 12 часов назад, Александр76 сказал:

    оказывается есть только две фазы на питании

    :D Бывает!... Но все же не стоит расслаблятся: 

    Трансформатор питания схемы в этом аппарате работает от двух фаз. Это у вас удачно прлпала одна фаза - сварочник включился.
    А если включился то выход тока сварки должен быть даже при пропадании одной фазы. Просто невозможно в этом случае получить максимальный ток.

     

  4. 39 минут назад, Roks23 сказал:

    кажется, фигню написал.

    Я тоже фигню написал:

    43 минуты назад, Nikoley сказал:

    Похоже у вас так же как и у меня прет максимальный ток.

    Я зациклен на своем случае - максимальный ток! ^_^
    И фразу - аппарат щелкает, воспринят как щелчки тока.
    Так что мое предыдущее сообщение можно не читать.

    1 час назад, Александр76 сказал:

    проволока идёт не искры ни сварки нет

    Нет  выхода тока. Опять же - надо проверить в режимах и МИГ и ММА.

    • Upvote 1
  5. 1 час назад, Александр76 сказал:

    Что может быть?

    Я пока не могу ничего подсказать - мой случай еще ждет решения.
    Похоже у вас так же как и у меня прет максимальный ток.
    Как ведет себя аппарат  в режиме ММА?
    Есть ли регулировка тока?  В моем случе режим ММА работает нормально.
    Если нет регулировки в обоих режимах, МИГ и ММА то возможно виновать датчик тока.
    На нем должно присутствовать питание, оба - и минус и плюс 15 вольт. И выходное напряжение должно менятся при изменении сварочного тока.

  6. Только что, звонок клиента:
    - Когда будет готов мой аппарат?
    - В понедельник ориентировочно.
    - А сколько будет стоить ремонт?
    - 20 тысяч устроит?
    - У.ууу..., конечно!

    Интересно - сколько я "просохатил" с учетом того что стоимость аппарата где то 170 тыс?
    Вопрос не праздный - с этого года работаю за деньги. Если в прошлом смотрел сквозь пальцы на ценообразование стоимости услуг, хватало, то в этом году - исправляюсь, есть задачи.
    Ваше мнение?

  7. 21 минуту назад, copich сказал:

    при проверке на ММА пробовали варить? Может и там ток будет завышен? Если так, то смотреть токовый датчик. Поэтому проверьте полностью в ММА и на дуге, а после уже переходить на МИГ. Если все в ММА будет хорошо, а на МИГ жечь метал, то смотреть скорость подачи проволоки, будет ли она регулироваться? Может мотор меняли или плату регулировки скорости мотора или регулятор не исправен. 

    P.S. на бриме у меня ток не регулировался, шпарил на все деньги. Там проблема была в одной из двух плат. Если тут плата одна и ту меняли, то тогда токовый датчик смотреть или подавалку. 

    Все проверял, в первом сообщении писал.
    В общем - пока отложу этот аппарат, рабочих версий нет.
    А то очередь уже из 12 штук выстроилась.

    По прежнему  буду благодарен за помощь. Дело  даже не во мне, в моем заработке и так далее, Мне тут хватает.. Мне проще отдать этот аппарат без ремонта! :rolleyes:
    Дело в мужиках которые ждут результата.   Аппарат мощный, значить у них не кузовной ремонт, а что то более существенное простаивает.
    Надо как то решать.  

    Завтра попробую связаться с головным сайтом по Авроре. Но обычно такие сайты это только торговля, тех поддержки часто не бывает.

     

     

  8. 6 часов назад, tehsvar сказал:

    Их нужно на реальную сварку проверять. Им первоначальный ток короткого замыкания нужен.

    В общем - попробовал. 
    В аппарате  неисправным оказался еще и собственно сам механизм подачи проволоки. Провозился...

    Ппоробовал живую сварку -  работает неправильно:

    На индикаторе установлено напряжение 14V ( максимально там возможно 41V). При напряжении на индикаторе 14V ток дуги свыше 300 ампер, жгет дыры.
    Так что я пока в непонятках. В первом сообщении написал - все проверил вокруг материнки.
    И заменил материнку на новую.

  9. 30 минут назад, tehsvar сказал:

    Им первоначальный ток короткого замыкания нужен

    Была такая мысль. Сеггодня планировал проверить.
    А пока посадил на еще меньшую нагрузку, ток максимальный прет   - 400 ампер. 
    Спасибо. Буду сейчас пробовать дымить...
    Есть один, правда,  спотыкач , - за стенкой сидит женщина-бухгалтер которая нервно реагирует на все запахи. :mellow:

  10. АВРОРА Ultimate 450 - прошу помощи!
    Но ситуация такая что вряд ли кто что подскажет, но - последний шанс!

    Данный аппарат имеет режимы MMA и MIG.

    В режиме ММА все работает штатно - ток регулируется от минимального до максимального без проблем.
    В режиме МИГ ток не регулируется.

    Тут маленькое примечание:

    1.  После ремонта я испытываю сварочные аппараты на нагрузочном стенде - два мощных резистора последовательно.
    Первая ступень - включено два резистора,  рассчитан ток нагрузки до 200-250 ампер. Второй  режим, включен только один резистор - рассчитан на ток нагрузки 400 - 450 ампер.
    2.  Ремонтируя полуавтоматы АВРОРА я заметил одну особенность этих сварочников при тестировании под нагрузкой:
    Например АВРОРА  200 п/автомат   при подключении на первую ступень нагрузки  не регулирует ток в нагрузке.
    Из за этой особенности как то раз завис с ремонтом этого п/автомата. 
    Но при переключении на вторую ступень нагрузки, с меньшим сопротивлением, регулировка тока происходит штатно, как и положено.

    Теперь о текущей проблеме:

    Данный аппарат не регулирует ток  ни на первой ни на второй ступени. 
    Проверив переферию я пришел к выводу - виновата материнка. Заказал.
    Заказал для этого аппарата две матери, одна стандартного вида , другая продвинутая -  часть на смд компонентах. 
    Заказал две чтобы  с учетом возможных неожиданностей хотя бы одна была рабочей.
    Но при установке новых плат на сварочник, одной и второй,  картина не изменилась - ток в режиме МИГ не регулируется.

    Управление  все проверил на предмет обрывов да других косяков. 
    В области управления заменил на всякий случай диоды (стоят в механизме подачи на органах управления), бывает что звнятся нормально но под напряжением косячат.
    Датчик тока проверил - выдает напряжение пропорционально току нагрузки.
    Все, больше там нечего проверять.

    Дальше проследил на материнке цепь управления током под нагрузкой.
    При  регулировки тока ручкой управления на механизме подачи в цепи управления,  на схеме материнской платы, напряжение меняется от  0 до 1,5 вольта.

    С учетом что все три материнки ведут себя одинаково, крыша помалу едет!
    Не дайте зачахнуть!

     

     

     

    3.jpeg

    2.jpeg

    1.jpeg

  11. Поступил в ремонт этот плазморез. Составная часть установки ЧПУ по резке металла.

    Документации нет, сервис мануала нет, разбираюсь.
    В районе формирования напряжения плазмы стоит интересная деталь, в руководстве пользователя обозначена как конденсатор. Раньше не встречал в плазморезах такое.
    Маркировка детали - Huayuan HYC-1002 ( на фото)  5 выводов. 

    PDF или какую более подробную информацию на нее не нашел. 
    Кто подскажет  что за зверь и его внутреннюю конфигурацию?

    В аппарате  есть интерфейс для связи с управляющим компом, 2 провода.  Для контроля работы дуги как понимаю.
    По словам клиента  -в  в этой цепи стоял предохранитель, в отдельном  пластике висел на проводе.

    Сгорел в дым, без остатков и слегка запалил рядом стоящие платы! 

    Отсюда недоумение - что же там за интерфейс в компе если предохранитель горит в дым? Отсюда сомнения - а предохранитель ли там стоял?

    Так вот эти 2 провода , те что идут к компу, берут начало как раз на этом интересном конденсаторе.

    Отсюда хочется знать - что же в нем спрятано?


     

    1002.jpg

    1003.jpg

  12. Принесли в ремонт этот сварочник - нет тока. 

    Разобрал, ожидаемо - выгорели выходные диоды. 

    тут надо заметить  такой момент:

    Силовые диоды летят двумя путями: или короткое, тогда аппарат уходит в защиту. 

    Или выгорает кристалл диода и тогда короткого нет, на выходе напряжение хх но тока нет,

    Эта проблема на час работы. Но я вот завис:
    На одном радиаторе с диодами стоит транзистор 2SC2625, корпус 247 не изолированый, сидит непосредственно на радиаторе.

    Опыт да и схемы гооврят о том что в цепи регулировки протяжки проволоки обычно стоят транзисторы MOSFET, пара -на двигатель и на стоп.

    Перерыл все свои схемы по САИПА - 135, нет похожей. На этом  шасси GP219

    Учитывая что и другие детали в этом аппарате  перепаяны я уже не верю ничему и потому обращаюсь за помощью:
    Какой транзистор в данной модификации шасси стоит на  радиаторе диодов?

    Судя по всему он должен крепится через изолирующую прокладку. Верно?
    Или если есть у кого кусок схемы этого аппарат то буду благодарен.
     

     

  13.  

     

    и было ли у кого что-то подобное?
     

    Было. Правда давно, подробностей не помню.
    В таких случаях 2 наиболее вероятные причины:

    1. Глючит один из силовых транзисторов.

    2. Глючит один из диодов моста выпрямителя от датчика тока. Там обычно стоят диоды 4148. При прозвонке нормальные а при возрастании  силового тока  и соответсвенно - напряжения в цепи после датчика тока - пробой. 

    Так же надо смотреть и  стабилитроны в цепи измерения сварочного тока или в общих цепях защиты от пергрузки и перегрева. Бывают глючат.

    Так же надо смотреть цепь измерения температуры - при возрастании тока возрастает электромагнитное поле внутри сварочника и наведенная эдс может вызывать  срабатывание защиты. Проверяется просто -  откинуть разъем датчикоа или датчиков температуры и проверить без них

     

    Но вот датчик тока о котором  упоминал откидывать не рекомендую - может быть ба -бах! :mellow:

    Со сгоревшими деталями которые потом придется вызванивать и менять.

  14.  

     

    Отдал аппарат сегодня клиенту.
     

    Сегодня клиент опять принес этот аппарат в ремонт!

    Клиент лазил самостоятельно по аппарату и нашел три обрыва в шлейфе от платы управления на плату преобразователя DC - AC.

    Восстановил.  :good:

    Выход ММА и ТИГ появился. 

    Но по прежнему не работает режим 4Т и  не работает осциллятор.

     

    Дальше я уже сегодня полазил по аппарату - сдох высоковольтный трансформатор осциллятора. - FBT-08-01

    Заказал. В начале декабря обещали.

     

    Пока все!

     

    Побольше бы таких клиентов : сами чинят и при этом еще деньги платят! :D

  15. @Nikoley,

    Это полная копия Сварог 200 АС-ДС.

    Проверь датчик Холла. Из-за его неисправности бывают такие проблемы.

     

    Спасибо! Отдал аппарат сегодня клиенту.

    На нем еще были признаки  отказа платы управления:

    Переключение 2Т в 4Т индицируется, но  режим 4Т не работает.

    Сдыхал постепенно -  неустойчиво, не всегда срабатывал осциллятор и  пропадал выход.

    Отдал.

  16. Поступил в ремонт сварочный аппарат КЕДР UltraTIG-200P AC/DC.

    Включается, управляется, нет тока выхода ни в одном режиме.

     

    Первое впечатление  приятное - аппарат сконструированг грамотно, собран добротно.

    Документации сервисной нет.

     

    В режиме ММА  на выходных клеммах  рабочего напряжения нет. 

     Исследование показало:

    Силовой инвертор работает, на внутренних шинах, после силового выпрямителя,  напряжение есть.  Но оно не проходит через второй , мостовой , инвертор- преобразователь DC/AC на  выходные клеммы.

    Дальнейшие поиски показали:

    Инвертор DC  в АС в порядке, все его цепи управления и силовые элементы исправны.

    Нет сигналов  от схемы управления. 

     

    И вот тут  второе уже впечатление от сварочника - неприятное.

     

    Диагноз -  инсульт головной платы управления

    Схема управления на фото. Два микроконтроллера на плате. Ремонту не подлежит - замена. Или - прошивка.

     

    Бренд КЕДР. ру на запросы не отвечает.

    Гугл поиском - запчасти  ответил уныло - не видел...

    В Китае поиск аналогичного аппарата и его комплектации ничего не дал.

     

    Отсюда вывод - аппарат на списание?

     

    Так что еще один минус применения микроконтроллеров в популярном и недорогом сварочном оборудовании.

    Практически новый, не изношенный аппарат - в утиль!

    post-16831-0-99196200-1667524706_thumb.jpeg

    post-16831-0-69391400-1667524723_thumb.jpeg

  17.  

     

    Достало пипец. Вопрос к профи - могу ли я заколхозить на неё разъёмы как на современных аппаратах (сварочные разъёмы байонеты),

    Можете но - не стоит.

    Ремонтирую сварочники уже с десяток лет и одна из частых проблем - выгорание, износ этих самых (быстрых  разъемов). Небрежно затянутые в процессе работы начинают искрить и греться и дальше процес идет лавиной!

    Если уж надумаете все же, то ставьте большие, размер 35-50.  У таких при затяжке  легче ухватится и затянуть "от души".

  18. Привезли в ремонт инвертор KEMPPI KPS 5500  слегка разграблен.

     

    В этом аппарате на минусе выхода  силового тока непосредственно  на разъем крепится шунт с усилителем.

    На фото и рисунке  подробности. 

     

    И шунт и усилитель утрачены, концов не нашли. Аппараты  достаточно древние, но хорошие, просят восстановить.

    Нужны:

    1. Схема усилителя  сигнала с датчика тока - шунта.

    2. Сопротивление шунта, который тоже утрачен.

     

    Если у кого есть  такая информация то буду благодарен.

    post-16831-0-44852800-1650680787_thumb.jpeg

    post-16831-0-41721900-1650680795_thumb.jpeg

    post-16831-0-21609300-1650680841_thumb.jpeg

    post-16831-0-89551700-1650680867_thumb.jpg

  19. @tehsvar,

    Спасибо! Завтра буду ковыряться. С утра силовой выход разрисовал, но  сегодня что то мелочи много подкинули..

    Вот сижу и соображаю что лучше  - 10 штук мелких или один гробик чинить? 

     

    Кстати:  

    Обнаружил  те самые два конца которые должны запускать контактор 24 вольта 50 гц. Их обрезали, изолировали и задвинули.

    Проверил - отрабатывают.

     

    И судя по пылевому следу аппарат ковыряли дважды:

    1 Первый раз отключили контактор и запустили, похоже, схему по простому варианту и так работали.

    2. Второй раз уже начали ковырять контактор и городить огород вокруг него что я наблюдал.

  20. Поступил сегодня в ремонт плазморез LGK - 160.

     

    Как понял изначальная неисправность была - выход из строя мелкого контактора - рассыпался пластик  узла контактов.

    На производстве энтузиасты взялись за дело и не найдя контактора нужного размера воткнули полнометражный  на 63 ампера.

    Подвесив его на   соединительных же проводах.  Не заработало... Привезли в ремонт.

     

    Разобрал сопли.  В итоге - при демонтаже специалисты провода не маркировали.  При дальнейшем монтаже  напутали в точках подключения.

    Там к контактору подходит 6 проводников , я зарисовывал при разборе соплей но сейчас нет веры ни одному подключению.

     

    Так же нет и схемы этого плазмореза.  Прошу помощи: нужен кусок схемы плазмореза  тот что описывает подключение контактора.

     

    Назначение контактора в схеме предполагаю задержка выключения осциллятора.

    Но есть  моменты пока непонятные:

    Штатный контактор применен  на напряжение катушки 24 вольта 50 Гц.  Но ни один из подходящих проводников не подключается к такому источнику тока.

    Значить на катушку подается какое то нестандартное напряжение. 

     

    В общем изначально рутинная замена неисправного контактора превращается в квест с отрисовкой части схемы и мольбой о помощи!

    На фото 1 аналогичный плазморез с установленным контактором, для понимания, нашел в сети. 

    На фото  2 и 3 плазморез у меня на столе.

    post-16831-0-88621500-1649934725_thumb.jpeg

    post-16831-0-40059200-1649934739_thumb.jpeg

    post-16831-0-38642500-1649934886_thumb.jpg

×
×
  • Создать...